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[水资源及节水] 新型一体化氧化沟工艺的节能特点

新型一体化氧化沟工艺的节能特点

1 城北污水厂概况

  城北污水处理厂的工艺流程如图1。

  该污水厂设计处理水量为1×104m3/d,考虑N、P的去除,在氧化沟前段设置缺氧段和厌氧段,设计停留时间为15 h,其中缺氧段为2 h,厌氧段为1 h。氧化沟的总有效容积为5 953m3,有效水深为4.5 m,沟宽为10.5 m。设计污泥浓度MLSS=3000 mg/L,污泥负荷为0.1kgBOD5/(kgMLSS·d)。该污水厂实现整套设备国产化,主要设备包括:D=1000mm,L=9000 mm的转刷2台,配用电机的功率为45 kW;7.5 kW的水下推进器2台,设置于主沟,2.2 kW的1台,设置于缺氧段,0.75 kW的2台,缺氧段和厌氧段各1台。经济技术指标如下:投资为761.46 元/m3,运行费用为0.2 元/m3
  设计进水BOD为100~150 mg/L,COD为200~300 mg/L,SS为250 mg/L。设计出水水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准。进、出水水质见表1。

表1 污水厂进、出水水质  mg/L
项目
COD
BOD
SS
NH3-N
TN
进水
77.9~578
55~153
22~541
13~27.8
18 ~30.7
进水平均值
197.4
73.2
123.1
20
23.4
出水
26.0~46.0
9.2~20.6
3.0~21.0
0.8~2.3
3.1~12.4
出水平均值
33.6
15.4
13.1
1.5
6.9

  该厂出水TP指标未能达到标准(0.5mg/L),主要是由于进水有机物浓度 较低及运行调试期间未正常排泥所致。目前总磷去除率可达70%左右,若排泥正常则去除率更高。

2 节能特点及机理

2.1 固液分离和污泥无泵自动回流
  一体化氧化沟比常规活性污泥法具有节能优势,其首要特点在于用固液分离器取代了传统的二沉池,并同时实现了污泥无泵自动回流。
  固液分离器的设计表面负荷一般为50~65m3/(m2·d),该值是传统二沉池设计的1.5~2倍。成都城北污水处理厂的固液分离器采用侧沟式和中心岛式(尚未启用),在固液分离的 同时实现污泥自动回流,省却了一道机械回流,从而大大降低了运行能耗。传统的氧化沟法须设污泥回流系统,以MLSS=4000mg/L,SVI=150设计,就需100%的回流比,该回流比需设置NWL240—8立式污泥泵2台,运行功率为22 kW,电耗增加约0.053 (kW·h)/m3。而实现污泥自动回流,则节能可达15%左右。
  固液分离及回流机理见图2。

  主沟内混合液在流经组件进入分离器内部时,由于特殊的分离器组件结构和水力条件,流动方向发生了多次变化,


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Re:楼主

  固液分离器和转刷分别位于氧化沟的两侧,氧化沟在本质上属于延时曝气,污泥负荷很低,曝气池内氧利用率高,使好氧段溶解氧浓度只要达到1.5~2.0 mg/L就能较好地去除BOD 及进行硝化反应。而在分离器底部及缺氧区内回流进口处——为好氧段的溶解氧最低处,经测定只有0.6 mg/L左右,实际上已经处于缺氧阶段(可称为预缺氧段),并进行着小规模的反硝化反应。其回流比的大小对缺氧区溶解氧浓度影响不大,而氧化沟的完全混合加循环推流 的独特水力特征,保证了在不用外加能量的情况下保持300%~600%的回流比。而一般A2/O 法为取得良好的脱氮效果,通常要求有200%~500%的高回流比。以设计r=200%,Q= 1×104m3/d的机械内回流系统为例,需设置WQ80—12—45潜污泵1台,运行功率为45 kW,意味着电耗增加0.108 (kW·h)/m3,而且高回流比往往会使缺氧段溶解氧浓度升高而影响脱氮效果。相比之下,一体化氧化沟的内回流就具有节省能耗及控制简单两方面的优势 ,仅水力内回流就可节能近30%。
  当原水流经厌氧池后,可快速降解有机物浓度大大增加,其出水与水力内回流的硝化液混合(经测定在混合处的COD/TN≥7.2),即充足的碳源、理想的DO条件及高回流比的硝化液使反硝化反应进行得非常彻底。反应的结果是NO3-作为电子受体代替溶解氧 去除大量的有机物质,使整个系统耗氧量可节省近1/3,从而进一步降低了运行费用。
  此外,缺氧段反硝化反应的顺利进行,也为厌氧池磷的释放打下了基础,因为厌氧池含磷污泥是从缺氧区回流的(见图3中的c),该回流液中NO3-含量越低,释磷就越充分。
  合建式氧化沟实现了:①将不同功能的反应器以功能分区的形式融合在同一空间中,免去了频繁的空间调配;②结合设备配置,做到各功能区优化和能量投入可调;③利用水力内回流而省却了机械回流措施。

2.3 合理配置设备和优化运行模式
  曝气转刷与水下推进器的合理配置,不仅能解决氧化沟沟深加大的问题,而且为节能运行提供了基础。水下推进器的配置使转刷从众多的功能中独立出来,以充氧功能为主,而混合推 动则由水下推进器来承担,转刷可根据不同目的灵活应用。试验表明,仅水下推进器单独运行时,沟中的流速分布与转刷单独运转时相反;两台转刷同时开启时,氧化沟底部有积泥产生;而当1台转刷和主沟的两台水下推进器同时开启时,混合推动效果非常好且无沉泥现象,这 说明曝气转刷和水下推进器具有很大的互补性。
  从水力学的角度来说,侧沟式一体化氧化沟比船式、BMTS等氧化沟的水头损失更小,流态更好。城北污水厂的主沟有效水深达4.5 m,单独使用转刷则混合推动得不到保证,而水下推 进器的设计功率仅为4W/m3左右,它与转刷的合理配置达到了充氧混合和循环流动的目的,使运行能耗得到了降低。
  为进一步降低能耗,城北污水厂在日常还采取了优化运行的模式,即采取连续流间歇曝气。该方式是让曝气转刷周期性开启,根据需要的溶解氧浓度调整周期,而水下推进器保持连续运行。现在该污水厂最常用的运行方式是保持1台转刷长期运行,另1台以2 h为周期间歇运行。这种运行方式加快了好氧/缺氧的交替频率,有利于整个系统的脱氮除磷。与连续进水、连续曝气相比,其对COD与SS的处理效果略有下降,但均在达标范围之内,即NO3-N基本不变,而TN和TP的去除效果均优于连续曝气。这主要是因为系统的间歇运行能充分利用氧化沟中的内源代谢产物,进行预缺氧反硝化,脱除部分NO3-N,使前置缺氧段内的C/N提高,从而维持较高的反硝化速率。其次,间歇运行还能使沟中溶解氧的利用率得到提高,这是因为氧化沟是延时曝气活性污泥系统,BOD负荷大大低于普通活性污泥法,活性污泥的能量水平低,故即使DO浓度值较低(低于2mg/L),也可使活性污泥絮体处于好氧状态。另外,间歇曝气的运行方式还可使系统内氧转移速率增大,氧利用率高则为系统 节能创造了条件。在达到同种处理要求的条件下,间歇曝气比连续曝气节能达22%左右, 两种运行方式的能耗比较见表2。

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表2 两种运行方式能耗比较
项目
Q(m3/d)
总电耗(kW·h)
吨水电耗(kW·h)/m3
连续进水连续曝气
11100
2727
0.248
10500

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