北京燕京啤酒集团公司总部于2003年购进第一条国产36000瓶/小时啤酒灌装线,它是由南京轻工业机械集团提供的640毫升啤酒灌装线。该线自5月投入使用以来,性能稳定,运行良好。
在使用南京轻工机械集团的36000瓶/小时啤酒灌装设备过程中我们有一些体会,谨供同行参考。
这条生产线除贴标机、码垛机、验瓶机外,均为南轻厂提供,该线汇集了南京轻机集团啤酒灌装机械的所有新技术,如灌装机配置了有自主知产权并且已获得国家专利的“外置式流体机械阀”;洗瓶机采用双端式洗瓶机;装、卸箱机为平移式;杀菌机采用PU值自动控制等。
经过一段时间的使用,我们感觉该设备性能基本稳定,主要设备运行稳定。其中配备“外置式流体机械阀”的灌装压盖机使用效果很好,成品酒的液位控制稳定,灌装精度高;瓶盖损失率少,在6个月的使用时间中,瓶盖的损失为
0.4%左右。杀菌机PU值自控系统使用正常,啤酒pH值稳定,精度高,但在使用过程中,我们也发现一些问题,与厂家一道对其进行了改造,效果良好:一是洗瓶机至灌酒机之间的无压力链道有倒瓶现象。无压力链道因输送带具有15°
的倾斜角度,瓶子可靠自重滑向较低侧导向带,每段输送带的速度是渐进的,瓶子会因渐进增加的速度而分开,间隙形成后,瓶子会从背后一行滑入补充到间隙中,从而完成排瓶。但由于国产链板的表面光洁度差,使用瓶子杂,瓶子底部花纹多等原因,瓶子在排瓶过程中,不是所有的瓶子都能很好地排成一行,造成倒瓶现象的发生。我们根据现实情况,在瓶子自动排瓶过程中,安装了一个由垫条牵引的重锤,在排瓶阶段靠重锤的自重帮助酒瓶排成一行。同时,安装润滑液喷点,使酒瓶表面光滑,减少摩擦。经过改动,使无压力链道的倒瓶现象明显减少。