二、细纱机变频调速恒张力运行的实现
采用变频调速器控制细纱机的主传动电机,可方便地达到以上目的。一九九四年我们采用日本SANKEN电机株式会社研制的新型低噪音、多功能变频调速器SAMCO—L系统,开发了满足细纱机运行的特殊功能,使纺纱速度自动按以下工艺曲线运行。
因为张力与转速成近似的反比关系,小纱和大纱时,适当地降低转速,可减小细纱所受张力。中纱时,使转速高于原不调速时的转速(此时张力仍低于所能承受的最大极限张力),弥补原不调速时的“速度损失”,以提高产量。
改变纺纱品种时,只需通过变频器键盘改变5个参数,即可改变以上工艺曲线。
CD
41=小纱运行转速 n1 CD141=小纱运行时间 T1
CD 42=中纱运行转速
n2 CD142=小纱运行时间 T2
CD 43=大纱运行转速
n3
(以上数据可用密码保护,使无关人员无法随意改变)
由于小、中、大纱阶段直接反映在细纱锭子上,这三个阶段无明显的分界点,无法测量,我们采用纺纱时间取代。针对一般品种细纱,小纱阶段大约需要1-2.5小时,中纱阶段约5-8小时,大纱阶段约1-2小时。具体数据由经验丰富的车间工艺员来设定。需要注意的是,大纱阶段的时间是不确定的。实用中我们设定CD143为最大数值65000秒(约18小时),当一落纱纺完时,变频器停止输出,落纱信号有效,使变频器的图形运转程序复位。这样上新的一落纱时,变频器便又从小纱阶段开始运行了。改造后的细纱机电气控制如图3。
三、改造效果
通过控制回路的设计,采用SAMCO—L系列变频调速器改造的细纱机,可保证挡车工按以前的操作程序操作,操作台不做任何改动。同时具有中途停车、纺满自停、自动倒捻等原有功能。突然停电时变频器内部的工艺曲线依然存在,并可记忆此时的工艺速度及运行时间(自动记忆工艺断点)。在电网恢复正常后,电机可软起动到达停电时的工艺点,并继续完成工艺曲线,如图4。
SAMCO—L系列变频器有较强的状态显示能力,运行时可显示当前所处的工作点,即处于哪一个阶段(小纱、中纱、大纱),当前锭子的转速,本阶段运行还剩多少时间。便于企业进行产质量监测和管理,并可实现不停机交接班(可统计产量),如图5。