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SIEI一些问题及注意事项

SIEI一些问题及注意事项

SIEI一些问题及注意事项
    进入电机参数设置和自学习菜单前,如有修改参数必须要存盘,否则所作的修改将会丢失;同样,如果不小心误改了参数也可以用这样的方式放弃修改,但是要慎用,因为某些操作如导入默认值等,不需要执行存盘就自动生效!

    主板初始化及参数恢复
当变频器IO口和参数都正常,却发生有输入无输出等现象;特别是原先能正常运行,在误改了不知道什么参数导致电梯不能运行时。
最方便的方法是初始化后采用导入RCP文件来处理,步骤如下。
首先应手动设置STARTUP中的所有参数,然后执行以下操作:
对于1.0m/s控制系统,进入STARTUP/…/Import recipe,导入User 5;
对于1.75m/s控制系统,进入STARTUP /…/ Import recipe,导入User 6,并更改ALARM /…/Door fbk src = DI 6 monitor;
对于R2系统(1.0~1.75m/s),导入1.0m/s的参数,并更改IO CONFIG中以下参数:
            An inp 1 type = -10V…+10V
            DO 1 src = Door open mon
            DO 3 src = Brake open mon
        更改TRAVEL中以下参数:
        Ramp out enable = Disable
            Speed ref 1 src = An inp 1 out
            Speed ref inv src = Down cont mon

    动力线的相位及编码器相位
有时工地反映检修运行时,不管按上行还是下行,电梯都是往一个方向运行;或者一个方向能够运行,另一个方向不能运行;或者上行变下行,下行变上行。
首先应确认变频器输入口状态无误,然后检查观察变频器输出电流,如果发现电流很大,多半是由于变频器输出的电动机的动力线错相了,只要将动力线换两相就可以了。
在杭州工地曾遇到变频器IO正常,电流也正常,但是电梯始终向一个方向运行。后来检查参数发现TRAVEL/Ramp setpoint/Ramp ref src菜单中,Ramp ref inv src设为DI 2 mon,将该参数改为DOWN cont mon就正常了。
如果上下行反相,可以换编码器的线(增量编码器更换A+、A-,正余弦编码器更换A+、A-和C+、C-),同时更换两相电动机的动力线;当然对于1.0m/s系统,可以改变Ramp ref inv src参数,从DOWN cont mon改为UP cont mon即可。

    开门时舒适感不好,开门时顿一下,不是零速抱闸。
可能是由于门打开的时候DBP尚未吸合,导致门锁断开,有时候可能导致抱闸或接触器反馈错误。检查TRAVEL/…/Door open speed是否设的太小,一般可设到100左右。有调试员说增大LCBII的DZ-Delay也可以解决。

    无齿轮电机定位相关
无齿轮电机定位不成功可能有很多原因,应该仔细检查。但是应该严格按照定位步骤执行定位,很多时候由于定位操作有误造成定位不成功。
比如有调试员反应,将Modify test gen mode设为Magn curr ref,并设置了Gen hi ref和Gen low ref参数后,只进行一次有时监控无电流输出,必须一再进行确认。其实这是由于在设置以上参数前就将Enable和Start短接到24V了,这时定位就会发现变频器没有输出,必须断开这两根线再重新短接,正确的步骤应该先设置好参数,再进行通断Enable和Start操作。
如果在定位模式(Magn curr ref)执行Save config存盘操作,将导致定位后变频器不能正常工作(无输出),必须先退出定位模式(Off),再存盘。

定位技巧:在设置好参数后,可以用控制柜ERO点动的方式来短接Enable、Start,甚至能吸合接触器,有可能需要短接抱闸。

    1.0m/s电梯发生冲顶、蹲底或冲层
复位运行时,由于打到强减时速度没有达到满速但接近满速,就有可能发生冲顶或蹲底,另一种情况是,高速运行时门锁断一下又接通,同样会造成冲层(顶、底)。
这是由于变频器要根据设定的S曲线运行电梯,这时由于弯角太平缓导致的,只能通过加大Acc end jerk和Dec init jerk的值,尽量减小盲区。

    满载向下运行一段时间发生保护(BU overload)
通常发生在楼层比较高的情况下,超过了制动电阻的设定值。这时应取消电机过载保护(Disable,我们的电机过载能力通常都大于SIEI变频器),并适当增加制动电阻的过载因数和过载时间。

    在自学习菜单中,MOTOR DATA中的额定转速应留一定量的滑差,即要略小于60f,如50Hz,同步转速为60×50=1500,铭牌转速为1482,可适当减小为1450。

    在自学习菜单中,Spd ref/fbk res应根据转速正确设置,对于无齿轮电机必须设为0.03125,一般异步电动机设为0.125。

    在Mechanic config/Full scale speed最大转速FSS(rpm)应根据电梯的合同速度折算,即要使Speed profile/Max liner speed最大线性速度MLS(mm/s)等于电梯的合同速度时,折算出FSS的值。

   
式中D表示曳引轮直径(mm),2表示2:1绕绳比,r表示齿轮比(无齿轮为1)。

    如出现接触器或抱闸反馈故障可将检测时间调长。
另外接触器和抱闸反馈检测图纸已作了调整,抱闸继电器的常闭触点和接触器的常闭触点串入接触器反馈检测点,而工地必须把抱闸开关串入抱闸反馈检测点,否则将发生抱闸反馈故障。

    即使在正常情况下,每断电再送电一次,变频器故障记录就会有Undervoltage、RESTART和Sequence三个故障记录。

    工地一台电梯每次送电后(正常下),LCBII已有COR或内外呼,变频器DI也正常,但接触器及抱闸不动作。
后查明变频器每次通电后有DRIVE OK的时间,如DRIVE OK未好,同时DI已有输入,则死机。最终查明80、82线未串入安全回路。


    LR继电器干扰
以前有不少工地反应,如果电梯停了一段时间后有人呼梯,电梯会死机(随机性),等到维保人员赶过去发现LCBII发生DDP保护。
经确认这是由于电梯停了一段时间后,LR继电器释放掉,如有人呼梯LR继电器重新吸合,这时电流较大,对LPB2输出即变频器DI产生强烈干扰,即DI可能部分或全部ON,使变频器认为不安全而死机。现场通过短接LR继电器的3副触点(仅仅短接照明甚至短接2副触点都不能杜绝);这说明LPB2的抗干扰能力太差,通过改进LPB2后没有发生这种情况。

    1.75m/s控制系统不能自学习
起动自学习开关后,电梯以50mm/s速度运行至底层平层后,停在底层不能向上起动,LCBII仍然显示LEARN RUN。有多个工地报告该问题,后经参数检查是由于Multi speed 4(自学习速度)为零,将其改为500mm/s(限值600mm/s)后即可。
另外强调一下,不管是R1系统还是R2系统,在自学习前必须检修运行全程观察井道信号是否正确,应重点关注输入到变频器(或AMCB1)的信号而不仅仅是LCBII上的信号。由于光电信号错相,或到了端站强减脱开等问题均会导致自学习不成功。

1.75m/s系统(DGFC)光电距离应为6cm左右,否则电梯在顶层运行时可能会冲层。

    起动舒适感
有工地反应电梯起动时舒适感不是很好,有点倒溜。这通常有多方面的因素,但如果能正确调整和设置参数能解决该问题。
首先可启用零速的PI值,该值设为起动时有效(Enable as Start),PI值应大于高速段和中速短的值,同时未避免起动的PI值较大引起的电流噪音,应减小零速PI启用的阀值(5%左右)。
然后应检查预转矩输入,关于预转矩的调整可参看以前的培训资料,但要注意调整时应将Torque ref2 src先设为An inp 1 output,调好后改为Pre-torque。
通常即时不使用零速预转矩SIEI变频器也能达到理想的起动舒适感,这时应将Pre-torque src设为Int pre-torque out而不是An inp 1 output(当使用导入RCP文件时,该值默认为An inp 1 output),否则将由于模拟口有输入而导致变频器输出预转矩。

    电梯停车抱闸时电梯会溜车
将Brake close dly加大到600ms后正常。该参数为力矩保持时间,也即变频器认为抱闸在该段时间后才能完全关闭(机械动作时间)。

    电梯空载下行接近满速时有抖动
这种配置多出现在5kw电机、7.5kw变频器(680kg、1m/s),在近满速时变频器Limit灯亮。这是由于变频器对该电机的自学习不是很正确,在V3.4版的变频器软件中有所改善。目前可在SERVICE/Adapt parameter菜单的Rr init适当增大,直到限流灯不亮为止。

    在APC100缺货补发的时候,工地反映APC卡上的跳线掉落,从而导致变频器不能正常工作。APC卡应按如下设置(可对照APC100说明书):S5~S8为OFF,S23~S24为ON,参见下表


APC卡上的指示灯灯:左边一排从上到下(H1~H4),一上电H1闪烁,H4亮,过会儿H4灭H3亮,再过会儿H3灭H2亮,即正常时,H1闪烁,H2常亮;右边一排4个灯,正常时下面两个绿灯亮,分别为pwr和ok。

    用于无齿轮电机的变频器,通常应将PI的基值(REGULATION中的base value)设成最大,这样在TRAVEL菜单中PI的百分比可在基值全范围内调整。
查看基值的方法:找到该基值参数,按下shift + help,变频器将显示该参数的最大值、最小值等帮助信息,参考最大值设定。

    1.75m/s系统在井道自学习时总是向下一直到蹲底
经检查是主板上S30跳线错误,应跳在A脚而不是B脚。

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